【出彩雨湖人】康育华:质量战线上的“女汉子”
2021-09-13 11:27:30          来源:江南集团 | 编辑:梅晓蕾 | 作者:徐祥涵          浏览量:11161

雨湖新闻网讯(通讯员 徐祥涵)工作上能吃大苦、耐大劳,扎扎实实在质量管理岗位一干就是28年,大家都称呼她为质量战线上的“女汉子”。她就是2020年度江南集团劳动模范、数控加工分厂技术质量室副主任康育华。巾帼不让须眉,红颜更胜儿郎,凭借着丰富的实践经验和扎实的理论基础,她严把分厂质量关,确保2020年生产任务的圆满完成。

把好产品装配质量关

2020年,江南集团数控加工分厂生产任务非常繁重,一线质量管理工作面临前所未有的挑战。康育华勇挑重担,积极协调解决分厂生产过程中的质量问题,确保了生产的畅通。

A系列某新型产品要在2020年完成定型和批产任务,数控加工分厂负责后球体、尾管壳体的机加生产,存在加工难度大、制造精度高等特点。部件加工完成后,与四分厂壳体进行装配对接时,问题出现了。双方产品尺寸和形位公差都符合标准,为什么装配在一起进行检测,会出现形位公差跳动不合格的情况呢?康育华仔细分析情况,检测跳动不合格,说明三个零件不在同一条中心线上。通过这个线索,她对产品进行细致的观察和调研,了解到产品的外螺纹加工是采取一车到底的方法,定位的基准就是螺纹本身。这样定位并不精准。她提出保留部件前段一节不车成螺纹,改车为圆柱形作为定位基准。这样定位就更加可靠。

那要车多长的圆柱形才符合要求呢?她与工艺人员进行讨论,决定制作一个以四分厂壳体为基准的螺纹套。通过试车加工的方式,以螺纹套配合为准,确定了将产品前段车成1.5毫米长的圆柱形用于定位。该方法解决了装配对接的难题,清除了生产进度的“拦路虎”。

创新思维破解质量难题

针对生产过程中存在的质量问题,她总是抱着“三不放过”的原则,深入现场了解情况,寻找问题的突破口,利用创新思维制定攻关方案,及时解决了各种难题。

2020年3月,A系列某产品本体完成加工,已交付至下道工序进行装配,但在检测时出现了气路堵塞的情况。气路设计为Z字形,在产品内部,孔洞只有3毫米大小,不易清理。康育华分析气路堵塞是孔壁附着物造成的,按照原先的方法采用布条在孔内来回拉动,不但清理不干净,还会造成布条断裂残留在孔内。她提出采用刚性较强的钢丝绳在孔内来回拉动,磨掉粘在孔壁上的附着物,然后再从孔口吹出。在实施过程中,操作者又反映,运用气枪难以从孔口吹出附着物。在康育华的协调下,采购了高压水枪用于冲洗气路。水枪喷水时压力较大,她又和操作人员一起改进工装,确保了冲洗气路时能牢牢夹住本体。

经过一系列改进措施,产品没有再出现气路堵塞的问题,确保了本体及时交付至下道工序完成装配。

提升首批生产合格率

面对多种产品首批生产的复杂性,康育华始终严格要求自己,坚持做到勤下车间、勤询问、勤检查、勤排除隐患的“四勤”工作准则。同时,通过组织开展专项质量活动,提升新产品零部件的交检合格率。

2020年6月,分厂先后开展系列化等5种新型产品零部件批量生产工作。科研时由于工艺、工装等方面的不成熟,质量问题出现较多,如H系列某新产品科研试制阶段零件的交检合格率仅为70%。如何提升首批生产的交检合格率,这是摆在她面前的一道难题。

为攻克难题,她借助PDCA循环的质量管理理念,制定了首5件通关管理制度,采取全程跟踪模式,从“人、机、料、法、测进行全面分析。同时,组织开展新产品质量隐患排除活动,对发现的问题进行及时改进。她还推动技术质量室制定“下道工序为上道工序把关”的质量奖励机制,激发了员工主动查找问题的积极性。多措并举,最终首批生产零件的交检合格率提升至96%,为该产品任务的及时完成奠定了坚实的基础。

责编:梅晓蕾

来源:江南集团

雨湖要闻
文化之窗
推荐
我要报料

  下载APP